La central eléctrica de Wairere es una instalación de energía hidroeléctrica en la región de Waikato en Nueva Zelanda que utiliza agua del río Mokau . El agua se extrae de detrás de una presa sobre las cataratas de Wairere, que desvía el agua a través de dos compuertas hacia la central eléctrica de Wairere, antes de descargarse de nuevo en el río Mokau. La estación se puso en servicio en 1925 con la primera unidad generadora. Se agregaron tres unidades generadoras más entre 1938 y 1981 antes de que una remodelación importante tuviera como resultado que tres de las unidades fueran reemplazadas por una sola unidad generadora en 2013-2014.
Central eléctrica de Wairere | |
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País | Nueva Zelanda |
Localización | Aria Road, Piopio, Waikato |
Coordenadas | 38 ° 31′54 ″ S 175 ° 00′30 ″ E / 38.53167 ° S 175.00833 ° ECoordenadas : 38 ° 31′54 ″ S 175 ° 00′30 ″ E / 38.53167 ° S 175.00833 ° E |
Propósito | Energía |
Estado | Operacional |
Comenzó la construcción | 1924 |
Fecha de apertura | 1926 |
Propietario (s) | Tablero de energía eléctrica de Wairere (1924-1978) Tablero de energía eléctrica de Waitomo (1978-1992) Servicios de energía de Waitomo (1993-1999) King Country Energy (1999-actualidad) |
Operador (es) | Trustpower |
Presa y aliviaderos | |
Tipo de presa | tierra |
Embargo | Río Mokau |
Altura ( thalweg ) | 3,5 m |
Reservorio | |
Área de superficie | 2 ha [1] |
Operador (es) | Trustpower |
Fecha de comisión | Diciembre de 1925 |
Tipo | Convencional |
Cabeza hidráulica | 19,6 m [2] |
Turbinas | Dos |
Capacidad instalada | 4,6 MW (6.200 CV) [3] |
Generación anual | 17 GWh (61 TJ) [2] |
Sitio web King Country Energy |
Historia
Desarrollo
Después de ser contratado en 1903 por el ministro de Obras Públicas William Hall-Jones para investigar el potencial hidroeléctrico de Nueva Zelanda, el ingeniero eléctrico estadounidense LM Hancock identificó 41 ubicaciones en 1904. Wairere Falls ocupó el puesto 27. Lawrence Birks se había convertido en el jefe eléctrico El ingeniero del Departamento de Obras Públicas (PWD) en 1919 estaba familiarizado con las cataratas y pudo convencer a varios residentes de Aria y Piopio de que se deberían desarrollar el río Mokau y las cataratas Wairere. [4]
Como resultado, en noviembre de 1919 un grupo de ciudadanos de Aria y Piopio formó un comité para emprender el trabajo. Contrataron al experimentado ingeniero Henry "Harry" Richmond Climie (1884-1961) de los ingenieros consultores HW Clime & Son para llevar a cabo una investigación sobre la que informó en dos reuniones que se llevaron a cabo recientemente en Piopio y Aria, respectivamente. Climie estimó que una capacidad de la turbina de 125 hp sería suficiente para satisfacer las necesidades actuales dentro de un radio de 10 millas (16,09 km) de la central eléctrica propuesta y que el doble de esta cantidad satisfaría la demanda durante muchos años, siempre que no haya una gran industria como una los trabajos de congelación o cal requerían un suministro. Estimó que la ubicación tenía una capacidad total potencial de 1.500 hp [5].
A medida que avanzaba el trabajo, el comité fue invitado por una oferta en agosto de 1922 para fusionar sus esfuerzos con el nuevo tablero de energía provisional Te Kuiti creado. Deseando mantener su independencia y conscientes de que estaban lejos de Te Kuiti, decidieron continuar por su cuenta. A pesar de la retirada de algunos de los clientes potenciales que inicialmente habían expresado su apoyo, la Junta de Energía Eléctrica de Wairere se estableció en enero de 1923. [4]
La primera reunión oficial de la nueva junta fue en Piopio en mayo de 1923, a la que asistió Harry Climie. Posteriormente fue contratado para diseñar la central eléctrica y el sistema de distribución asociado.
Climie presentó su diseño en varias semanas. Luego de la aceptación, la junta inició el proceso de obtención de las licencias requeridas de agua, energía y distribución, además de realizar una encuesta a los contribuyentes en su área para obtener un préstamo para pagar las obras. Climie había estimado que la construcción de la central eléctrica y la red de distribución asociada costaría £ 38,500 más una cantidad adicional a pagar durante los primeros tres años de operación hasta que se pudieran conectar suficientes clientes. [4] [6] Desafortunadamente nadie estaba dispuesto a proporcionar el dinero. Con la ayuda de su diputado local, la junta pudo obtener fondos suficientes para comenzar la construcción de la central eléctrica. Pasaron varios meses más antes de que se pudiera obtener un préstamo por el monto total. [4]
Construcción
La construcción de la central eléctrica fue realizada por una mano de obra bajo el control del ingeniero de la junta, F. Harvey.
Puesta en servicio
La central eléctrica comenzó la generación comercial en diciembre de 1925, con 80 clientes que recibieron suministro en Aria y Piopio y los distritos circundantes en enero de 1926.
La nueva central eléctrica fue inaugurada oficialmente el 27 de mayo de 1926 por el primer ministro Gordon Coates [7] con una sola unidad generadora (G1) que tenía una turbina Francis horizontal de Boving & Co que impulsaba un generador ASEA que daba una capacidad instalada original de 480 kW. que se generó a 6,6 kV. [8] La unidad generadora se abasteció de agua a través de una compuerta de concreto y acero de 1,15 m (3,8 pies) de diámetro, 43 m (141 pies) de largo con una capacidad de hasta 3,1 cumecs. [1]
En 1936, la Wairere Power Board tenía un ingreso anual de £ 5,000, y la central eléctrica abastecía a unos 350 consumidores a través de aproximadamente 120 millas de línea de transmisión. [9]
El 9 de enero de 1936, mientras asistía a la instalación de un estator nuevo y más eficiente en la unidad generadora Francis Rosengrave Harvey, un ingeniero empleado por la Wairere Power Board fue electrocutado y asesinado en la central eléctrica cuando un gobernante con el que estaba tomando mediciones, entró en contacto con equipos activos. [10]
Instalación de G3
En septiembre de 1937, la junta aprobó la compra de una segunda máquina por parte de su ingeniero consultor Lloyd Mandeno .
En 1938, la central eléctrica se amplió, lo que permitió instalar una máquina adicional de 240 kW (G2) con una turbina Francis horizontal Boving & Co que impulsaba un generador ASEA, lo que aumentó la capacidad instalada total a 624 kW. [8] [11] Esta unidad generadora se suministró a través de una compuerta de concreto de doble extremo de 2.6 m (8.5 pies) de diámetro, 35 m (115 pies) de largo con una capacidad de hasta 7.1 cumecs por G2. [1]
Las anguilas fueron inicialmente un problema en la central eléctrica, que se resolvió en 1939 mediante la suspensión de una varilla electrificada en la cámara de compensación.
Luego de un período de clima seco que redujo la producción de la estación y frente a la creciente demanda, la junta instaló un generador diesel de 200 kW de segunda mano en la estación de energía para complementar la producción de la estación.
La puesta en servicio de la segunda unidad de generación (G2) permitió abastecer las cargas esenciales mientras que G1 fuera puesta fuera de servicio y revisada después de haber estado en funcionamiento prácticamente continuo desde su instalación. Sacado de servicio en la noche del 20 de junio de 1939, G1 fue desmantelado durante la noche, transportado colina arriba desde la casa de máquinas, desde donde todas las piezas que requerían reparación fueron transportadas a Hamilton, donde durante los dos días siguientes fue restaurado y por el La medianoche del martes siguiente, el último, la maquinaria se devolvió a la central y se volvió a poner en servicio a tiempo para llevar la carga de la tarde del jueves. Mientras se realizaba esta reparación, se aprovechó la oportunidad para instalar un rodete de acero inoxidable nuevo y más eficiente, se instaló un cojinete sumergido revestido de caucho en lugar del antiguo cojinete de circulación de aceite y se realizaron mejoras al sistema de lubricación. Estas mejoras conducen a un aumento del 12 por ciento en la producción. [12] [13] Para acumular más agua, se construyó una presa en la cabecera de las cataratas y se instalaron paneles de luz para elevar el nivel del río. Se profundizó la rampa de salida para aprovechar toda la altura disponible, mientras que el lecho del río aguas abajo de la central eléctrica se hizo explotar para eliminar las barras de roca que han impedido el flujo del arroyo debajo de la estación. [13]
Asociado a la ampliación de la central, se duplicó la capacidad de la línea de transmisión que transportaba energía desde la central hasta Piopio para hacer frente al fuerte aumento del consumo en esta parte del distrito de la Junta.
Tras la muerte del operador de la central eléctrica en octubre de 1942, la oferta de su viuda Isobel Gibbs de asumir sus deberes como contribución al esfuerzo de guerra fue aceptada con un salario de £ 4 10 chelines, que era un 25% menos que sus difuntos maridos. Trabajó los siete días de la semana de 6 am a 10 pm. [4] Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la junta contrató a Lloyd Mandeno para mejorar la central eléctrica y su conexión al sistema. Recomendó que la junta construyera una línea de unión para conectar la salida de la central eléctrica al sistema del Departamento Hidroeléctrico del Estado (SHD), lo que permitiría a la junta abastecer a sus clientes cuando la estación no pudiera suministrar toda su carga, así como permitiéndoles durante los períodos de baja carga vender cualquier generación excedente de Wairere al SHD. Una condición de la conexión al sistema SHD era que la central eléctrica tenía que estar atendida las 24 horas del día, lo que llevó a que un segundo operador se uniera a la Sra. Gibbs en la central eléctrica. Tras su dimisión en 1952, la junta le pagó un regalo de 20 libras esterlinas. [4]
Instalación de G3
En agosto de 1952 se completó una importante mejora de la central eléctrica que incluyó la instalación de una unidad generadora adicional (G3) que tenía una turbina Francis horizontal que impulsaba un generador Lancashire Dynamo & Crypto de 825 kW. [1]
Después de discusiones que habían tenido lugar de forma intermitente desde principios de la década de 1930, la Junta de Energía Eléctrica de Wairere se fusionó con la Junta de Energía Eléctrica de Waitomo en 1978 y tomó su nombre. [4]
Instalación de G4
Entre 1978 y 1981, la central eléctrica de Wairere se actualizó a un costo de 2 millones de dólares neozelandeses y en 1981 se agregó una nueva máquina (G4) que mejoró la eficiencia y maximizó el uso del flujo del río. [4]
En respuesta a la introducción de la Ley de Empresas de Energía en 1992, la Junta de Energía Eléctrica de Waitomo cambió su estructura financiera para convertirse en Waitomo Energy Services Ltd. [4]
En 1998, el gobierno de Nueva Zelanda aprobó la Ley de Reforma de la Industria Eléctrica, que tenía por objeto cambiar la estructura de la industria eléctrica para fomentar la competencia. Esta ley requería la separación operativa de las líneas y las actividades comerciales de generación antes del 1º de julio de 1999 y la separación de la propiedad antes del 1º de enero de 2004. Después de un período de consulta con King Country Energy el 1º de abril de 1999, se compraría la generación y los activos minoristas de Waitomo Energy Services mientras que la última empresa compró los activos de red de King Country Energy y cambió su nombre a "The Lines Company". [4] Como resultado, en 1999 Wairere pasó a ser propiedad de King Country Energy. [4]
En 2005, se encargaron los pasos de peces río arriba y río abajo con un programa de monitoreo que incluye el mantenimiento de imágenes de video. Durante el período de verano de 2009 se estimó que 1000 anguilas migraron río abajo a través del paso de peces, mientras que aproximadamente 160 kg (350 libras) de anguilas juveniles (angulas) se habían movido río arriba.
En 2006 se completó la instalación de una compuerta basculante que minimizaría los impactos río arriba en eventos de inundación de baja a media.
En 2009, el G4 se revisó y se equipó con palas de guía de repuesto.
Instalación de G5
En 2010, la compañía revisó el funcionamiento de Wairere e identificó la opción de revisar las tres unidades antiguas o instalar una nueva. En ese momento, la estación generaba una producción media combinada de 18 GWh al año. [1] La compañía optó por esta última opción y en diciembre de 2013 desmanteló las unidades 1, 2 y 3 y las reemplazó por una única unidad generadora nueva, G5. [14] La puesta en servicio de la nueva unidad generadora en junio de 2014 condujo a una mejora del cinco por ciento en la eficiencia en comparación con lo que producían en total las tres unidades más antiguas. [15] [16]
Además de la instalación de una nueva compuerta, tubo de tiro, válvula de entrada principal, turbina y generador, se retiraron dos de las turbinas existentes y los tubos de tiro asociados. Al mismo tiempo, la central eléctrica se reforzó sísmicamente y la rampa de descarga existente se redujo 0,5 m (1,6 pies). [17]
En 2015, Trustpower se convirtió en accionista mayoritario de King Country Energy, lo que llevó en 2017 a que Trustpower se hiciera cargo de la operación de todas las centrales eléctricas de KCE tras la firma de un contrato de operación y mantenimiento con KCE.
Diseño
El agua es incautada por una presa de hormigón de 3,5 m (11 pies) de altura con una compuerta abatible de aliviadero, que puede descargar hasta 110 cumecs en condiciones normales y hasta 320 cumecs en una inundación. [1]
Hay dos juegos de tomas, ambos equipados con un limpiacristales automático y una compuerta hidráulica. La admisión original que suministraba G1 ahora está fuera de servicio.
Desde cada toma una sola compuerta transporta el agua respectivamente a la casa de máquinas, que fue construida a finales de los 80 para albergar la máquina G4 y a una segunda casa de máquinas que contiene la máquina G5 que se puso en servicio en 2014. La compuerta que abastece a G4 tiene una capacidad de 17.55 cumecs , es de construcción de hormigón, tiene un diámetro de 2,6 m (8,5 pies) y una longitud de 50,3 m (165 pies). [1]
La unidad de generación G4 que se instaló en 1989 consiste en una turbina Kaplan que acciona un generador Parsons Peebles de 3 MW. [1] La unidad generadora G5, instalada en 2014, consta de una turbina Francis horizontal Turab de 1,12 m de diámetro que acciona un generador de 1,2 MW.
La central se inserta dentro de la red de líneas de la compañía detrás de Transpower 's Hangitaki Subestación, pero también se puede cambiar dentro de la red de líneas de la compañía para apoyar subestación Whakamaru de Transpower sobre una base limitada oferta. [18]
Operación
El funcionamiento de la central eléctrica está cubierto por los requisitos de tres autorizaciones de recursos que vencen en diciembre de 2032. [4]
Ver también
- Energía hidroeléctrica en Nueva Zelanda
Notas
- ^ a b c d e f g h "Esquema de energía de Wairere" . Energía del condado de King. Archivado desde el original el 13 de agosto de 2012.
- ^ a b "Central eléctrica de Wairere" . Fideicomiso King Country Power . Consultado el 29 de noviembre de 2019 .
- ^ "King Country Energy Limited: Informe del asesor independiente, con respecto a la oferta pública de adquisición completa de King Country Energy Holdings Limited" (PDF) . Finanzas Corporativas Simmons. Noviembre de 2015 . Consultado el 30 de noviembre de 2019 .
- ^ a b c d e f g h yo j k l Reilly, Helen (2010). Encendido del King Country: Un siglo de logros comunitarios . Wellington: Steele Roberts. págs. 60, 61, 89–92, 141, 172–174, 178, 179, 219, 220. ISBN 978-1-877448-99-7.
- ^ "Wairere Falls Scheme" , King Country Chronicle , 21 de diciembre de 1920 , consultado el 1 de diciembre de 2019
- ^ "Wairere Electric Power Board. Notice of Intention to Borrow" , King Country Chronicle , 22 de marzo de 1924 , consultado el 1 de diciembre de 2019
- ^ "Wairere Power Board" , King Country Chronicle , 27 de mayo de 1926 , consultado el 1 de diciembre de 2019
- ^ a b Beeche, HJ (1950). Desarrollo eléctrico en Nueva Zelanda . Wellington: Neville Graham Dunning (para la Asociación de Autoridades de Suministro y Juntas de Energía Eléctrica de Nueva Zelanda. P. 214.
- ^ "Comment by Minister" , King Country Chronicle , 4 de julio de 1936 , consultado el 1 de diciembre de 2019
- ^ "Tragedy at Wairere Falls. Engineer Killed at Work. Shock from Generator" , King Country Chronicle , 11 de enero de 1936 , consultado el 1 de diciembre de 2019
- ^ "Historia: Proporcionar soluciones de automatización y energía en Nueva Zelanda durante 80 años" . TEJIDO. 2019 . Consultado el 30 de noviembre de 2019 .
- ^ "Wairere Power Board: Overhaul Of Plant. Work prácticamente Completed. Increase In Output" , King Country Chronicle , 16 de junio de 1939 , consultado el 1 de diciembre de 2019
- ^ a b "Wairere Power Board: Generating Set Overhaul. Mokauiti Extension Proposal" , King Country Chronicle , 10 de julio de 1939 , consultado el 1 de diciembre de 2019
- ^ "Puesta en servicio en Nueva Zelanda" . Turab. 2014 . Consultado el 25 de marzo de 2019 .
- ^ "Informe anual 2014" (PDF) . King Country Energy. 2014 . Consultado el 25 de marzo de 2019 .
- ^ "Informe anual de los 9 meses hasta el 31 de diciembre de 2014" (PDF) . King Country Energy. 2015 . Consultado el 25 de marzo de 2019 .
- ^ "Mejora de Obra Civil Wairere Power Station G5" . Construcción espartana. 2014 . Consultado el 29 de noviembre de 2019 .
- ^ "Plan de Gestión de Activos de la Compañía de Líneas 2018" (PDF) . The Lines Company. 2018 . Consultado el 22 de febrero de 2019 .
Otras lecturas
- Martin (ed.), John E. (1991). Personas, energía y centrales eléctricas: generación de energía eléctrica en Nueva Zelanda 1880-1990 . Wellington: Bridget Williams Books Ltd y Electricity Corporation de Nueva Zelanda. ISBN 0-908912-16-1.CS1 maint: texto adicional: lista de autores ( enlace )
- Hutton (ed.), LB; Stace (ed.), EN (1958). La historia de la ingeniería del suministro eléctrico en Nueva Zelanda . Wellington: Instituto de Ingenieros de la Autoridad de Suministro Eléctrico de Nueva Zelanda.CS1 maint: texto adicional: lista de autores ( enlace )
- Reilly, Helen (2008). Conectando el País: Red Nacional de Nueva Zelanda 1886-2007 . Wellington: Steele Roberts. pp. 376 páginas. ISBN 978-1-877448-40-9.
enlaces externos
- Puesta en servicio en Nueva Zelanda
- Atún - soluciones: paso río abajo para migrantes adultos en grandes barreras