Kosmos 359 fue una sonda soviética no tripulada lanzada el 22 de agosto de 1970. [2] El propósito de la sonda era explorar Venus , pero un error provocó que el cohete de la etapa final no funcionara correctamente. Esto dejó a la nave atrapada en una órbita elíptica alrededor de la Tierra durante 410 días antes de la desintegración orbital y la entrada a la atmósfera . [3] Kosmos 359 se lanzó cinco días después de Venera 7 y tenía un diseño idéntico; si la nave no hubiera sufrido una falla al final de la misión, habría aterrizado en Venus poco después de Venera 7. [4]Reconocer públicamente el fracaso del intento de aterrizaje de Venus sería un desastre de relaciones públicas para el programa espacial soviético; después de que la misión fracasara, la nave espacial Venera pasó a llamarse Kosmos 359 para ocultar el percance al público. [5]
Tipo de misión | Módulo de aterrizaje de Venus [1] |
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Operador | Lavochkin |
ID COSPAR | 1970-065A |
SATCAT no. | 04501 |
Duración de la misión | Lanzamiento fallido |
Propiedades de la nave espacial | |
Tipo de nave espacial | 3MV |
Fabricante | Lavochkin |
Masa de lanzamiento | 1,180 kilogramos (2,600 lb) |
Inicio de la misión | |
Fecha de lanzamiento | 22 de agosto de 1970, 05:06:09 UTC |
Cohete | Molniya-M 8K78M |
Sitio de lanzamiento | Baikonur 31/6 |
Fin de la misión | |
Fecha de decaimiento | 6 de noviembre de 1970 |
Parámetros orbitales | |
Sistema de referencia | Geocéntrico |
Régimen | Tierra baja |
Excentricidad | 0.05041 |
Altitud del perigeo | 210 kilómetros (130 mi) |
Altitud de apogeo | 910 kilómetros (570 mi) |
Inclinación | 51,5 grados |
Período | 95.70 minutos |
Diseño
El módulo de aterrizaje fue diseñado para poder resistir presiones atmosféricas de hasta 180 bar y temperaturas de 580 ° C. [6] Esto fue significativamente mayor de lo que se esperaba encontrar, pero las incertidumbres significativas en cuanto a las temperaturas de la superficie y la presión de Venus dieron como resultado que los diseñadores optaran por un gran margen de error. [6] El grado de endurecimiento añadió masa a la sonda, lo que limitó la cantidad de masa disponible para los instrumentos científicos en la sonda y el bus interplanetario. [6]
Mal funcionamiento del cohete
Después de alcanzar la órbita, el motor principal de la etapa superior se encendió tarde y se apagó temprano después de funcionar durante solo veinticinco segundos. En última instancia, el error se atribuyó a un error en el transformador de CC del sistema de suministro de energía. [5]
Experimentos
El Kosmos 359 llevaba un conjunto limitado de instrumentos científicos, incluido un detector de viento solar, un detector de rayos cósmicos, un termómetro de resistencia y un barómetro aneroide. [5]
Ver también
Referencias
- ^ Krebs, Gunter. "Sondas interplanetarias" . Página espacial de Gunter . Consultado el 31 de octubre de 2016 .
- ^ Cazadora, Wesley; Marov, Mikhail (2011). Robots soviéticos en el sistema solar . Chichester, Reino Unido: Praxis Publishing. pag. 420. ISBN 978-1-4419-7897-4.
- ^ Walker, Doreen MC Walker (marzo de 1974). "Análisis de la órbita de 1970-65D, Cosmos 359 Rocket". Ciencias planetarias y espaciales . 22 (3): 391–402. Código Bib : 1974P & SS ... 22..391W . doi : 10.1016 / 0032-0633 (74) 90072-5 .
- ^ Morov, VI; Bazilevsky, AT (2003). Ciencia y Tecnología Espaciales .
- ^ a b c Siddiqi, Asif A. (2018). Más allá de la Tierra: Crónica de la exploración del espacio profundo, 1958-2016 (PDF) . La serie de historia de la NASA (segunda ed.). Washington, DC: Oficina del Programa de Historia de la NASA. pag. 82. ISBN 9781626830424. LCCN 2017059404 . SP2018-4041.
- ^ a b c Cazadora Jr, Wesley T .; Marov, Mikhail (2011). Robots soviéticos en las tecnologías de misión y descubrimientos del sistema solar . Springer-Praxis. pag. 235. ISBN 9781441978974.